000 06828namaa22004331i 4500
003 OSt
005 20251006125710.0
008 250915s2025 ua a|||fr|m|| 000 0 eng d
040 _aEG-GICUC
_beng
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
041 0 _aeng
_beng
_bara
049 _aDeposit
082 0 4 _a658.4034
092 _a658.4034
_221
097 _aPh.D
099 _aCai01.18.06.Ph.D.2025.Mi.E.
100 0 _aMina Azer Elkess Youssef Girgis,
_epreparation.
245 1 0 _aEffect of Using Data Analysis on Improving Quality of Industrial Processes :
_bCase study /
_cBy Mina Azer Elkess Youssef Girgis; Under Supervision of Prof.Dr. Abdel hadi Nabih Ahmed, Dr. Mahmoud Abdel Hamied Abdel Fattah
246 1 5 _aأثر استـخـدام تحــليـل البيانات على تحسين جودة العمليات الصناعية :
_bدراسة حالة /
264 0 _c2025.
300 _a142 Leaves :
_billustrations ;
_c30 cm. +
_eCD.
336 _atext
_2rda content
337 _aUnmediated
_2rdamedia
338 _avolume
_2rdacarrier
502 _aThesis (Ph.D)-Cairo University, 2025.
504 _aBibliography: pages 134-136.
520 3 _aThis study aimed to apply Six Sigma project, which was implemented within a transportation company in the field of heavy transport products, where the objectives were to identify and reduce the cost of production in the welding process, reduce the wasteful CO2 resource, improve the quality level of the industrial process, and reduce potential risks. The objectives were achieved by applying the Six Sigma methodology for the quality improvement project in the heavy transport vehicle production industry, as the applied Six Sigma methodology included teamwork across several phases: define, measure, analyze, improve, and control (DMAIC) and also included analyzing the data in five steps: asking questions, collecting data, cleaning data, analyzing data, summarizing data, and publishing results. The main problem within the company was the high consumption of CO2 in the production process which reduces the profitability of the company and increases the cost of the product, so the aim is to analyze the main sources of expenses in the production process and the potential risks in the main CO2 plant, the stages of the DMAIC methodology were used in this study to reduce the consumption rate in the process to achieve the goals. The main contribution of the study is the application of Six Sigma methodology for production line in the automotive industry to reduce the cost of carbon consumption during the welding process. During this study, many tools were used, such as the project charter, which defines the problem, the process map that shows weak points for improvement, the voice of the customer to find out the problem that the customer is suffering from, quality maps to control the performance of the process, and the cause and effect diagram to reach the root causes. To solve the problem, we also used failure mode and effect analysis (PFMEA) and process impact analysis, which is a systematic approach that was used to identify potential failure modes, evaluate their effects, and determine the risk priority number (RPN). It helped prevent failures, and improved operations and overall safety. These tools helped define the project, measure the initial state of the process, analyze the before and after states, and control the final state of improvement. The result is a reduction in the cost and reduction of carbon dioxide waste in the welding process by about 60 % of its initial value
520 3 _aهدفت هذه الدراسة الى تطبيق منهجية ستة سيجما لمشروع تحسين الجودة في صناعة إنتاج سيارات النقل الثقيل، حيث تضمنت منهجية ستة سيجما المطبقه العمل الجماعي عبر عدة مراحل: التعريف والقياس والتحليل والتحسين والتحكم (DMAIC) و ايضًا شملت تحليل البيانات على خمس خطوات هى : طرح الاسئلة ، جمع البيانات، تنظيف البيانات ، تحليل البيانات و تلخيصها ونشر النتائج. كانت المشكلة الرئيسية داخل الشركة هي الاستهلاك العالي لغاز ثانى اكسيد الكربون في عملية الإنتاج مما يقلل من ربحية الشركة ويزيد من تكلفة المنتج. لذا فإن الهدف هو تحليل المصادر الرئيسية للنفقات في عملية الإنتاج و المخاطر المحتملة فى المحطة الرئيسية لغاز ثانى اكسيد الكربون تم استخدام مراحل منهجية (DMAIC) في هذه الدراسة لتقليل معدل الاستهلاك في العملية لتحقيق الاهداف. المساهمة الرئيسية للدراسة هي تطبيق منهجية ستة سيجما لخط الإنتاج في صناعة السيارات لتقليل تكلفة استهلاك الكربون أثناء عملية اللحام. وخلال هذه الدراسة، تم استخدام العديد من الأدوات مثل ميثاق المشروع، والذي يحدد المشكلة، وخريطة العملية التى تظهر نقاط الضعف لتحسينها، و صوت العميل لمعرفة المشكلة التى يعانى منها العميل، و خرائط الجودة للتحكم فى اداء العملية، ومخطط السبب والتأثيرللوصول الى الاسباب الجذرية للمشكلة و ايضًا تم استخدام تحليل اوضاع الفشل و تحليل التأثير للعملية (FMEA) وهونهج منظم تم استخدامة لتحديد حالات الفشل المحتملة وتقييم اثارها وتحديد رقم أولويات الخطر(RPN) فهو ساعد فى منع الفشل ، و تحسين العمليات و سلامتها بشكل عام.
530 _aIssued also as CD
546 _aText in English and abstract in Arabic & English.
650 0 _aStatistical Control and Quality Assurance
650 0 _aالضبط الاحصائى و توكيد الجودة
653 1 _aData analysis
_asix sigma
_acontinuous improvement methodology
_aquality costs
_aPFMEA and FMEA
700 0 _aAbdel hadi Nabih Ahmed
_ethesis advisor.
700 0 _aMahmoud Abdel Hamied Abdel Fattah
_ethesis advisor.
900 _b01-01-2025
_cMahmoud Abdel Hamied Abdel Fattah
_cAbdel hadi Nabih Ahmed
_UCairo University
_FFaculty of Graduate Studies for Statistical Research
_DDepartment of Statistical Control and Quality Assurance
905 _aNourhan
_eEman Ghareb
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c174049